供熱鍋爐運(yùn)行,在工業(yè)和蒸汽鍋爐用的地下水中常含有過量鐵質(zhì),由于鐵錳的存在,能使軟化用的離子交換樹脂污染造成鐵中毒;使交換劑交換容量減少,鹽耗增大,軟化效率降低。所以在以含鐵錳地下水為水源的條件下,鍋爐軟化水,必須對原水進(jìn)行除鐵預(yù)處理,才是確保鍋爐安全經(jīng)濟(jì)無垢運(yùn)行和人民健康生活的措施之一。在蒸汽鍋爐補(bǔ)水用海綿鐵除氧器除氧時,水中尚有含鐵量≤0.2-0.5mg/L,也需用壓力除鐵器除去水中鐵質(zhì)。此時可取消曝氣塔等設(shè)備。

作為調(diào)節(jié)蒸汽溫度使用的煙道擋板,布置在尾部豎井以中隔墻為界的前后煙道出口處400℃以下的煙溫區(qū)。其結(jié)構(gòu)(以DG670t從爐為例)為多軸聯(lián)桿傳動的蝶形擋板。擋板分兩側(cè)布置在前后煙道出口,即再熱器側(cè)和過熱器側(cè),每側(cè)檔板分為兩組,每組中由一根主動軸通過聯(lián)桿帶動沿爐寬1/2布置的12塊蝶形擋板轉(zhuǎn)動。擋板材料采用12Cr1MoV,厚度為10㎜。再熱器側(cè)(前側(cè))長度為3m,過熱器側(cè)(后側(cè))長度為1.5m,工作區(qū)溫度362℃,供熱鍋爐運(yùn)行。

隨著人類環(huán)境保護(hù)意識的增強(qiáng),制藥行業(yè)這個“排污大戶”,一次次被推向風(fēng)口浪尖,環(huán)保問題已成為廣大制藥企業(yè)共同面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。中正自主研發(fā)設(shè)計而成的燃?xì)猓ㄓ停╁仩t在性能與環(huán)保方面具有突出優(yōu)勢,成為各大制藥企業(yè)綠色轉(zhuǎn)型之路的“助推器”。
雙壓系統(tǒng)的窯尾鍋爐排氣需要提供給水泥生產(chǎn)系統(tǒng)作為烘干用熱源,因此排氣溫度不能太低,故窯尾鍋爐只設(shè)蒸發(fā)器和過熱器,蒸發(fā)器給水由窯頭鍋爐的高壓省煤器加熱后供給。窯頭鍋爐排氣溫度要保證在系統(tǒng)中不結(jié)露和節(jié)點(diǎn)溫差合理的前提下盡可能低。為了加大熱利用率,窯頭鍋爐分為兩段,分別由高壓省煤器、蒸發(fā)器、過熱器和低壓省煤器、蒸發(fā)器、過熱器組成,高壓省煤器加熱后的熱水同時作為窯尾蒸發(fā)器和窯頭高壓蒸發(fā)器的給水。窯頭低壓省煤器加熱后的熱水供窯頭低壓蒸發(fā)器使用,窯尾鍋爐及窯頭鍋爐高壓過熱器同時生產(chǎn)一種壓力的過熱蒸汽,混合后進(jìn)入汽輪機(jī)入口段。窯頭低壓過熱器生產(chǎn)壓力較低的過熱蒸汽,并單獨(dú)進(jìn)入汽輪機(jī)的中段。汽輪機(jī)的排氣經(jīng)凝汽器凝結(jié)成水由凝結(jié)水泵輸送到除氧器,除氧后一部分水由高壓給水泵加壓送回窯頭鍋爐的高壓省煤器重新循環(huán),另一部分水由低壓給水泵加壓送回窯頭鍋爐的低壓省煤器重新循環(huán)。
截至2015年底,全國已投運(yùn)火電廠煙氣脫硫機(jī)組容量約8.2億千瓦,占全國煤電機(jī)組容量的91.20%;已投運(yùn)火電廠煙氣脫硝機(jī)組容量約8.5億千瓦,占全國火電機(jī)組容量的84.53%。從污染物排放量上看,2015年電力行業(yè)煙塵、二氧化硫、氮氧化物三種常規(guī)大氣污染物合計排放量約420萬噸,同比大幅減少68.6%
產(chǎn)品是一個企業(yè)的立足之本,在工業(yè)鍋爐行業(yè),產(chǎn)品的品質(zhì)與性能尤為重要,直接關(guān)系到企業(yè)用戶的生產(chǎn)安全與經(jīng)濟(jì)效益。為了不斷提升鍋爐的品質(zhì)與性能,中正鍋爐在技術(shù)研發(fā)方面投入了大量資金及技術(shù)力量。一方面,構(gòu)建完整的創(chuàng)新體系,引進(jìn)高素質(zhì)人才,加強(qiáng)鍋爐技術(shù)儲備;另一方面,與上海交大、西安交大等高校展開校企合作,合力攻克技術(shù)難題,獲得豐碩成果。
供熱鍋爐運(yùn)行,鋼板下料、圈圓、管板鉆孔等關(guān)鍵加工工藝全采用先進(jìn)的數(shù)控加工工藝,減少組裝應(yīng)力,延長鍋爐使用壽命。前后煙箱面板采用數(shù)控等離子切割機(jī)切割,整齊美觀。




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